9月9日上午10點,隨著供煤滿負荷全流程打通,物料車間管式帶A側更換工作圓滿落幕。此次更換歷經26小時晝夜奮戰,較原計劃提前6小時完成,為后續裝置連續穩定運行筑牢堅實基礎。
作為保障鍋爐和氣化供煤的核心設備,管式帶經長周期、高負荷運行,皮帶邊帶面出現不同程度開裂、斷絲、離層,粘接口開膠等問題,此前多次修補效果不佳。當前正值用煤需求高峰,若設備突發故障,不僅會直接導致供煤中斷、影響供煤效率,更可能造成一二期裝置減負荷,給生產安全帶來極大風險。為從根本上消除隱患、確保管式皮帶安全運行,物料車間將此次更換管式皮帶納入重點設備檢修計劃,全力推進各項工作。
籌備階段,物料車間聯合生產環保技術部、機械修造部開展多輪檢修前分析研判,從施工方案制定、安全保障措施完善、工序組織優化、人員力量調配到材料準備核查,全方位梳理排查檢修細節,最終形成詳盡的施工方案與安全保障措施,明確各環節標準與要求,確保更換工作安全有序按節點推進。

9月8日上午,更換工作正式啟動。面對管式帶更換程序繁雜、皮帶硫化工藝技術要求高的挑戰,各團隊始終嚴守安全標準:物料車間工藝和設備技術員全程參與,作業中緊密配合、及時溝通協調,對現場安全管控、技術規范執行、施工質量把控全程監督,切實把好安全關、質量關、效率關;機械修造部技術團隊憑借專業能力,精準完成舊皮帶拆卸、新皮帶鋪設,并連夜開展皮帶硫化作業,至次日凌晨三點順利完成皮帶硫化工序。為保障連續作業效率,施工人員在現場就餐,有效節省施工時間。各環節緊密銜接,全員目標明確、團結協作、爭分奪秒,最終以26小時高效作業提前完成任務,全程零安全事故、零生產延誤。
此次管式帶更換的“破紀錄”完成,不僅徹底解決設備老化問題,恢復皮帶輸送最佳效能,更展現了渭化職工“頑強拼搏、團結奮進”的奮斗精神,以及各部門“協同攻堅、精準執行”的過硬作風。后續,物料車間將持續秉持“預防為主、精準維護”的設備管理理念,加大設備全周期巡檢力度,及時排查消除隱患,為集團公司高質量發展提供更堅實的設備保障。




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